空压机变频改造带来的效益非常明显,投资分析:
1、项目费用空压机节电改造费用为:XXXXXX元
2、投资回报分析制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH则:空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
延长压缩机的使用寿命。
空压机变频节能改造从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
节约能源。
空压机变频节能改造控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状态。
运行成本降低。
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上空压机变频节能改造后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
提高压力控制精度。
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
降低了空压机的噪音。
根据压缩机的工况要求,空压机变频节能改造改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降低了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
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